背景:
本案例涉及的企業原為小型國營糧食加工企業,90年代初轉型生產豆奶粉,現為股份制公司,擁有大約50條生產線,年生產量約7萬噸,生產工藝為壓力噴霧,半自動包裝,包裝材料為鋁膜復合包裝袋。
本案例涉及的產品是豆奶粉,其工藝流程為:
投料→磨漿→煮漿→均質→噴霧干燥→混篩→包裝
質量事件:
調查分析:
接投訴后,立即開展了以下調查工作:
1.根據消費者投訴的問題,組織相關人員(包括車間主任、班長、質量總監、檢驗員等)對可能出現問題的因素進行座談分析。
2.對2003年—2006年市場投訴的問題進行匯總,結果見表1:
表1 2003年-2006年異物投訴事件統計
月份 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合計 |
2003 |
1 |
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|
1 |
|
3 |
4 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
13 |
2004 |
|
3 |
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2 |
2 |
2 |
1 |
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2 |
12 |
2005 |
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|
3 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
14 |
2006 |
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1 |
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|
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1 |
注:表4.1中所列的月份日期為市場反饋日期。
從表4.1可以看出,近年來異物的投訴率很高,特別是下半年,從投訴的生產日期來看,多集中在3、4月份初春季節,3、4月份正是蚊蠅大量孳生的季節,控制較困難。
3.對2003年—2006年市場投訴異物問題進行分類,結果見表2:
表2 2003-2006年市場異物反饋排列圖計算表
異物類型 |
頻數 |
累計頻數 |
比率(%) |
累計比率(%) |
蒼蠅、蚊蟲 |
20 |
20 |
50 |
50 |
頭發 |
9 |
29 |
22.5 |
72.5 |
金屬物 |
7 |
36 |
17.5 |
90 |
草棍 |
1 |
37 |
2.5 |
92.5 |
塑料 |
1 |
38 |
2.5 |
95 |
其它 |
2 |
40 |
5 |
100 |
合計 |
40 |
|
100 |
|
從表2可以看出,2003年-2006年市場投訴中異物的投訴共有40份,其中蒼蠅、蚊蟲的投訴20份,占異物總投訴的50%,這就說明如果控制住蒼蠅、蚊蟲的出現,將會使異物的投訴率大幅度下降。
4.對包裝車間和生產車間進行現場檢查,發現車間存在衛生死角,空間有蚊蟲。
5.在包裝物庫抽查50卷包裝膜,其中一卷中發現死蒼蠅。
根據以上調查進行原因分析:
1.環境因素:車間內存在衛生死角,特別是一些陰暗潮濕的地方,車間內、外下水道蓋板密封不嚴,清理不及時,造成蒼蠅、蚊蟲的孳生。
2.設施因素:車間門窗玻璃封閉不嚴或墻壁存在與外界直接相通的孔洞,過濾裝置(進風罩破損或遮閉不嚴)不符合規定,致使一些蒼蠅、蚊蟲隨進風進入烘干塔內。
3.人員因素:當車間出現蒼蠅、蚊蟲時,操作工采用打藥、用蠅拍打等方式,致使死蒼蠅調入半成品粉或成品粉中未發現,掃塔時操作工開排風,致使空間的蚊蟲從塔門口進入塔內。
4.包裝膜帶入:所使用的包裝膜全部為外購產品,生產廠家生產環境較差,在加工過程中控制不嚴格,致使包裝膜上粘有蒼蠅、蚊蟲等異物。
整改措施:
1.加強車間門窗玻璃、窗紗的管理,對車間的墻壁、門窗玻璃存在有空洞的地方進行徹底治理,能堵死的盡量堵死,在車間門口安裝空氣幕、誘蠅燈,人員出入車間隨手關門。
2.交接班時認真檢查個過濾裝置,特別是進風過濾裝置,確保其完好并遮蓋嚴密,檢查結果填入、車間交接班記錄,以便追溯。
3.改善車間環境,下水道定期清理、消毒,防止蒼蠅、蚊蟲的孳生,地面和工作臺面清潔衛生,車間垃圾桶改為加蓋且密閉的容器,每日產生的垃圾及時清理,并定期對垃圾容器進行消毒。
4.改善外圍環境,車間外圍下水道要定期清理,保證暢通,入口處要加蓋蓋板,儲存垃圾及污物的地方遠離生產區,并保持清潔。
5.車間嚴禁打藥,有蒼蠅、蚊蟲時用蠅拍打,只有蒼蠅、蚊蟲遠離產品時才能拍打,并及時將打死的蒼蠅、蚊蟲清理出現場。
6.嚴格控制包裝膜的進貨渠道,并加強包裝膜的驗收工作,同時要求包裝車間在包裝過程中認真檢查每一卷包裝膜,發現粘有異物的及時揀出,并給予獎勵。
7.加強對包裝膜供應方的考核,出現不合格情況時,直接從采購款項中按比例扣除,以提高供方責任心。
效果跟蹤:
1.根據制定的整改措施各部門積極整改,一星期內整改完畢,各部門均更換了紗門、紗窗,并且安裝了空氣幕,做到了有效防蚊、防蠅。
2.檢查各部門生產現場,均未發現衛生死角,車間也未發現蚊、蠅。
3.目前為止,市場上未出現類似投訴。
工作體會: